8月27日早,一场秋雨过后,神东煤炭设备维修中心维修二厂一部的检修车间里,凉风裹着机油味涌了进来。在检修四班的减速箱专修区,钳工杨魁带着小组成员已经猫着腰站在工位旁,眼前的MB670掘锚机截割部,在冰冷的钢铁外壳下透着一股“病气”,黑色液压油从浮动密封处缓缓渗出。
“迎峰度夏百日会战”已进入攻坚期,能源保供也进入新的高峰。矿井深处的每一台设备,都是输送能源的“动脉”。而这里,正是守护这些“动脉”畅通的“大后方”。对检修四班来说,与时间赛跑、与故障较劲,早已是每日的工作常态。
“关键节骨眼上,这‘大家伙’可不能掉链子。”作为组长的杨魁率先打开齿轮箱盖板,一股浓烈的气味涌了出来。他探头仔细看了看,眉头猛地一紧:“齿轮箱泵盖都氧化发蓝了,肯定是一轴齿轮磨损变形,导致高温烧损。”
“看来,又是一场我们三人合力的攻坚战!”小组成员马强和贺宇杰附和着。随即,拆解的硬仗就此打响。

杨魁带领的三人小组正在观察行星架表面有无划痕。
煤泥裹着油污结成硬块,马强全力清理着煤泥。拧螺丝时,锈死的螺栓纹丝不动,杨魁递上扳手:“加力杆跟上,稳着来。”
最棘手的是中心架与主机架的分离。当天车的吊臂缓缓升起,贺宇杰握紧千斤顶,杨魁则盯着吊绳角度:“左移半寸,高度再降两指,别让行星轴卡死!”
就这样三人默契配合着,天车的轰鸣声、千斤顶的液压声、钢铁摩擦的吱呀声交织在一起。终于,随着一声轻响,分离成功。
当二级行星架被拆开,内部的情况让人倒吸一口凉气——里面堆满了碎轴承和铁渣,齿轮的断齿像锋利的刀片嵌在其中。“和判断的一样,换一轴总成、齿轮泵,还有那三个行星轮和太阳轮。”杨魁语气斩钉截铁。
拆卸部件只是基础,精准装配才是修复工序中真正的考验。新轴承在加热机里“热身”后膨胀,需被小心翼翼地嵌入一级行星轴,且必须做到严丝合缝。而这一环节最考验功夫的,是调整轴之间的游隙。

杨魁在中心架里使用量具,马强在一旁辅助。
“轴承游隙必须控制在15至20道之间。紧了高温会缩短寿命,松了会有异响,使机械性能恶化。”杨魁蹲在中心架旁,看着被层层钢铁包裹的二轴,眉头又皱了起来。这里空间太小,量具根本伸不直,他只能把粗壮的手臂探进去,反复摸索角度。工服后背早已被汗水浸透,他却没有察觉,只是还在强调,“测量时手要稳。手稳了,量具才能听话。”
一旁的马强以铜棒为媒介,沉稳敲击着配合件,每一次发力都引动周围空气微微震颤。贺宇杰则屏气凝神,在杨魁的指导下,将深度尺如探针般谨慎放入二轴相关部位,目光紧紧锁住刻度,反复校准。当轴端需承受巨大力量时,杨魁则沉稳拨动撬棍,就这样二轴齿轮在无声的压力下慢慢归位了。
“18道!达标了!”贺宇杰兴奋地喊了出来。终于在多次调整垫片和精密的数据计算后,这项工序顺利完成。
组装接近尾声,天车再次轰鸣起来。修复一新的截割部主体要吊装回基座,杨魁站在离吊装点最近的地方,手臂有力挥舞,“慢!再慢一点!”沉重的钢铁在精准的操控下缓缓下沉。“哐”一声,低沉的闷响传来,连接螺栓顺利穿过基座孔。

马强与杨魁合力拧紧外滚筒螺丝。
空载测试时,电机启动的轰鸣格外悦耳。压力平稳、温度正常、无异响……马强拿着测温仪,脸上露出了如释重负的笑。
天晴了,夕阳的余晖透过窗户洒进车间,最后一个螺栓被复紧。杨魁终于舒展开了眉头:“这下,它又能在井下好好‘干活’了。”
掘锚机截割部的修复是检修四班杨魁小组日常肩负的重任。此次维修任务时间紧、担子重,按照常规工期需20天的工作,在小组人员加班加点的攻坚下,仅用8天便高质量完成。
在保供战场上,这些平凡的维修工或许从未站在聚光灯下,但灯火通明的车间里,他们每一次精准的拆解与组装,每一次细致的测量与调整,都是在为能源保供的“动脉”保驾护航。














