一套看似“瞎折腾”的网格采样法,竟然破解了长期困扰企业的煤质波动难题。近期,这一令人振奋的消息一传十、十传百,成为大唐锡林浩特矿业公司职工们工作之余的谈论话题。
原来,受地质条件复杂、开采工艺动态调整等因素影响,大唐锡林浩特矿业公司采出的煤热值时常忽高忽低,即便使出各种方法,煤质不稳的问题依然长期得不到有效控制,成为横在煤质管理人员心头的一道坎。
面对“老大难”问题,技术人员重新梳理近年来的工作措施,反复分析差距不足,一点一点往深里挖、往根上刨。经过一段时间的蹲点跟班,他们终于找准症结,是采样方法不够精细。一场针对采样环节的“微创新”由此展开。
没有高大上的设备投入,只有脚踏实地的“绣花功夫”。大唐锡林浩特矿业公司创新推出“网格化精准采样法”:先给煤层“画格子”,严格按照50米点间距布设标准化正方形网格,把4煤、6煤分别划分为69个、250个可量化、可追溯的采样单元;再给每个格子“定规矩”,执行双岗复核制,每处网格点采集3个子样混合成综合煤样,彻底杜绝“一处采样定全局”的误判风险。利用这套“笨办法”,成功织起了一张覆盖全煤层的“数据网”。
起初,不少人犯嘀咕:“采个样还要画格子、数点数,这不是自找麻烦吗?”但企业态度鲜明:“品牌是企业的脸面,采样不准就是砸自己的招牌!”当第一组数据出来时,所有人都服了——煤质热值、硫分等关键指标的变化趋势清晰可见,连不同区域的煤种分布规律都摸得一清二楚。
数据的“准星”终于对准了生产的“靶心”。依托网格采样积累的海量数据,大唐锡林浩特矿业公司建起了煤质预测模型,针对不同客户对热值、硫分的差异化要求,动态调整开采方案和入仓标准。给电厂供煤就精准调配低硫区域资源,给化工企业供煤就严格控制热值、沫煤率指标,真正做到了“按需开采、按标供货”。
小网格撬动了大品牌。如今,“锡矿煤”的外运合格率稳定在95%,客户投诉率趋近于零。下游客户纷纷竖起大拇指:“锡矿的煤,质量稳、信得过!”更让人惊喜的是,凭借稳定的煤质口碑,企业市场议价能力显著提升,品牌影响力从东北、内蒙等地辐射至集团公司系统内沿江沿海电厂。当采样员们背着采样袋穿梭在网格点上时,他们知道,自己踩出的每一步,都在为“锡矿煤”这块金字招牌添砖加瓦。














