2024年的一天,贵州盘州,当地220千伏变电站上一级线路突发故障,整个片区陷入大面积停电。故障瞬间传导至贵州邦达能源开发有限公司老洼地煤矿——矿井双回路电源全部中断,地面主通风机骤停、瓦斯抽放泵停运,井下掘进工作面的局部通风机相继停止运转。
井下停风的每一分钟,都是与瓦斯积聚的赛跑。地面调度室里,瓦斯监测曲线的波动让所有人绷紧了神经:通知运维人员、赶赴柴油机房、手动启动设备、逐步带负荷送电……整套流程走完耗时超过十分钟,最终矿井仍出现瓦斯超限。停产三天造成了较大的经济损失;而安全层面的代价更为沉重:瓦斯超限轻则罚款数十万元,重则被判定为重大隐患,单次罚款最高达200万元,还需叠加3至5天的停产整顿。
正是在这样的背景下,开启了一场以新型储能为抓手的应急电源升级,在传统双回路供电体系之外,筑起了一道矿井"第三道安全防线"。
"第三道防线"的诞生
按照《煤矿安全规程》要求,矿井必须具备两回路电源线路,任一回路故障时,另一回路需承担全部一级、二级负荷供电。但在上一级电网故障导致双回路同时失电的极端场景下,传统柴油发电机启动慢、可靠性弱的痛点,始终是煤矿的隐性安全风险。
为破解这一行业痛点,贵州省率先推动煤矿应急储能电源标准化建设,出台专项奖补政策,对符合标准的项目按总投资30%予以补贴,单矿最高奖补200万元;明确要求储能应急电源功率不低于核心保安负荷总功率的120%、双回路失电后1分钟内完成切换、保障核心负荷运行不低于60分钟。盘州作为贵州核心产煤区,率先启动了示范项目落地。
走进老洼地煤矿35kV变电站旁,一片占地约558平方米的场地上,排列着整齐的白色预制舱体。这是该矿2025年建成的5MW/10MWh用户储能电站项目:设备投资760万元,含基建、土地等总投资约1250万元,2025年6月动工,7月完工,同年9月12日通过贵州省能源局验收,获得省级储能应急电源建设顶格财政奖补200万元。
项目采用双单元冗余设计,共配置2套储能单元,每个单元包含一套5MWh储能电池预制舱和一套2.5MW/2.5MVA变流升压一体舱,升压至10kV后,以两回电缆线路分别接入煤矿35kV变电站的两段10kV侧母线,单段母线故障不影响另一回路供电,完全匹配煤矿供电系统的冗余安全要求。核心设备采用磷酸铁锂电池,由许昌许继电科储能技术有限公司供货,中兴通讯担任系统集成商,负责整体系统集成与电能量调度。
屠文涛矿长将这套系统的定位概括为"自备电源拿60%来应急,拿40%来套利"。系统在电网正常时利用夜间谷段低电价充电,白天峰段放电赚取峰谷差价;同时通过EMS能源管理系统硬性锁定不低于60%的电量作为应急备用,严格满足贵州省应急续航时长要求,确保安全底线不被突破。"如果单回路停电,还有另外一路供电,系统不动作。只有双回路全失电,才是它真正发挥作用的时候。"屠文涛说。
无独有偶,距老洼地煤矿不远的仲恒煤矿,同样在2025年完成了储能应急电源建设。该矿由贵州紫森源集团投资有限公司投资,装机容量为5MW/5MWh,总投资471.19万元(含基建与人工费用),按30%的补贴比例获得奖补资金141.35万元。项目采用上海派能能源科技股份有限公司的集装箱储能系统,2025年4月签约,7月27日完成投运试验,随即进入热备运行。
两座煤矿,两种投资规模,适配不同的矿井负荷需求,却指向同一个目标:为矿井构建超越传统双回路供电的"第三道防线"。
"一键切换"背后的技术跃迁
在传统模式下,煤矿应对双回路断电的唯一手段是柴油发电机。老洼地煤矿机电队队长侯文飞从事机电工作15年,对这套流程的痛点体会颇深:"以前柴油机启动流程繁琐 —— 通知、跑现场、启动设备,环节很多。从发电到投入使用,十几分钟能送上电就算快的。"
而按照《煤矿安全规程》要求,备用电源需保证主要通风机10分钟内启动运行,这一标准仅能满足基础合规,却难以压缩矿井停风后的瓦斯积聚风险窗口。"井下最大的问题就是没有通风,氧气供给、瓦斯和二氧化碳的稀释,全靠通风系统支撑,停风时间越长,现场风险越高。"侯文飞说。
储能系统的投运彻底改变了这一局面。老洼地煤矿的储能应急电源实现了"一键黑启动"——在调度室内轻点按键,1分钟内即可完成离网建压与负荷切换,全程无需人工现场操作,远快于规范要求的切换时限。"现在后台一键操作,响应很快。以前干现场的,每次送电都得到现场跑一趟,现在有了这个后台,响应速度快多了,心里也踏实。"侯文飞说。
仲恒煤矿的储能系统则更进一步,实现了全自动切换。据仲恒煤矿机电科科长薄文山介绍,双回路外部电源线路均失电后,非保安负荷线路高压柜自动分断,供保安负荷线路高压柜保持合闸状态,由应急电源承担保安负荷电源,全流程切换时间经投运试验记录约为31秒。
"以前没有这些设备,就只能干等着。"薄文山在煤矿管供电系统已有16年,"现在有了应急电源,压力小了不少 —— 最起码有一个稳定的电源能够保证一类负荷正常运行。"在他看来,柴油发电机的局限性早已跟不上矿井升级的需求:"柴油发电机带一类负荷,现在矿井用的设备负荷都升级变大了,原来都是小功率,现在都是大功率,光靠柴油发电机配置成本高。而且长时间不用,电瓶如果亏电,发电机同样发不起来,本身就有可靠性风险。"
除了启动速度的跃迁,储能系统还实现了无人值守和全智能化管理。老洼地煤矿机电副矿长徐世辉介绍,整个35kV变电站和储能区域都无需专人值守,全程通过EMS能源管理系统远程监控。"你可以在系统里设置参数,充放电快慢都可以调,它自己就会按策略充放,全部是智能化的。"据介绍,储能系统支持本地界面或远程云平台设置充放电功率、充电时段、充放电上下限等运行参数,并可实时监测跟踪负载功率,自动动态调整充放电功率值,无需根据季节负荷变化人工调整。
投运前,老洼地煤矿组织了一次全负荷试验。侯文飞回忆道:"我们把所有非必要负荷都停了,把主扇、瓦斯泵,所有煤矿的重要保安负荷全部投用。试验了一个小时,电池电量从100%降到了78%,用下来是比较可靠的。"
试验过程中,项目团队还针对矿井负荷特性完成了优化。地面主通风机、瓦斯抽放泵均为大功率变频设备,同时启动会出现过载报故障,因此系统设置了分级顺序启动逻辑:优先启动核心的主通风机,再依次启动瓦斯抽放泵、井下局部通风机等负荷,既避免了过载跳闸,又保障了核心安全负荷的优先供电。这也意味着,在满电状态下,储能系统足以支撑矿井全部保安负荷连续运行数小时,远超贵州省"不低于60分钟"的安全验收要求。
一笔特殊的"安全账"
采访中,无论是矿长还是机电队长,不约而同地强调同一个核心观点:储能的效益,不能只算经济账,更要先算安全账。
屠文涛矿长算了一笔最直观的对比账:项目总投资1250万元,扣除200万元省级奖补,企业实际自筹仅1050万元,而一次停电事故的直接加间接损失能覆盖两套储能系统的投资。"能不能回本不是核心,它只是一个数字而已。核心是要防止井下重大安全问题,这才是自备电的核心。"他进一步解释,"一次瓦斯超限,低值还好说,对生产影响没那么大。一旦达到高值超限,重则判定重大隐患,罚款在75万到200万之间。所以这才是我们上储能的核心标准。如果煤矿靠自备电来赚利润,根本寥寥无几。核心是把产量规模做出来,那才是真正的利润。"
仲恒煤矿矿长李建有的表述更加直白:"单回路供电属于重大隐患,罚款是175万。我们投入不到500万,所产生的安全价值远远大于这500万的价值。"储能应急电源投运后,仲恒煤矿每月25日进行一次应急电源投入试验,系统运行至今未出现任何故障报警。
在安全价值之外,峰谷套利模式也破解了传统应急电源"备而不用、纯成本投入"的痛点。老洼地煤矿储能系统每月峰谷套利利润在15万至20万元之间,年套利收入预计在180万至240万元之间,扣除年度运维成本后,叠加财政奖补,静态投资回收期在可接受范围内。仲恒煤矿年峰谷套利可节省电费约33万元,投资回收期预计约为10年。
运维成本的差异同样显著。传统柴油发电机即使全年不使用,也需定期开展试机、换油、电瓶维护,年运维成本超10万元,且长期闲置易出现启动故障;而储能系统日常智能化充放电运行,故障可实时预警,年运维成本仅为投资额的2%左右,远低于每月峰谷套利利润,且始终处于热备状态,应急可靠性大幅提升。
柴油发电的"谢幕"与清洁替代
在仲恒煤矿和老洼地煤矿,储能系统投运后,传统柴油发电机正在逐步退出矿井应急体系。
柴油发电机的痛点,一线工作者感受最深。侯文飞细数道:"以前柴油机发电,不用还得定期维护,用的时候又很少,有时候一年也用不到一次。真用起来又担心 —— 一年没用了,也不知道能不能用得上。现在这个储能每天都充放电,不担心出问题,随时坏了平时都能发现。柴油机放那里不用,我们自己到现场心里也没有底,也不知道能不能开起来。"
环保层面的优势同样直观。侯文飞说:"有了这个系统,噪音小、节能,而且没有柴油异味。"据测算,传统1250kW柴油发电机每小时运行成本约2000元,碳排放量约900千克/小时;储能系统替代柴油发电机后,每小时运行成本降至约400元,运行过程实现零排放,同时减少了燃油运输和储存过程中的泄漏污染风险。
仲恒煤矿方面补充介绍,储能系统运行稳定并具备实时监测和告警平台,实现智能管控运维,运维成本低;系统处于实时热备状态,并离网切换过程自动执行,不需要人工操作开关柜,更加安全可靠;运行过程中不产生危害气体、废料等污染物,完全适配矿山绿色转型要求。
安全设计上,老洼地煤矿的储能系统按照矿区工业环境定制化设计,预制舱具备IP54防护等级,适配盘州高温、高湿、高粉尘的户外环境;电池舱配置PACK级全氟己酮气体消防、可燃气体检测、防爆排风系统及水消防系统,多重保障确保安全运行,符合贵州煤矿储能电站的安全技术规范要求。
储能的价值不止于应急。在老洼地煤矿的规划中,储能系统正逐步成为矿区能源体系的中枢节点:计划投入约30至40台电动重卡用于煤炭运输,利用储能电站直接解决充电配套问题;同时正在建设低浓度瓦斯发电项目,清洁电力可通过储能系统进行调峰消纳。仲恒煤矿则规划接入矿区分布式光伏和瓦斯发电,打造"绿电+储能"的微电网系统,实现"产碳不排碳"的绿色转型。
矿上的年轻人对新能源接受度很高,亲身体验储能系统"一键切换"的快速响应后,普遍认可其可靠性。从传统柴油发电机十几分钟的启动时间缩短至1分钟以内,从"心里没底"到"心中有数",储能技术带来的不仅是设备更新,更是一线工作者安全感的质变。
矿山储能的可复制答卷
从盘州两座煤矿的实践来看,储能应急电源已从概念走向可复制推广的成熟方案,其核心价值可归纳为三种:
安全价值:一键/自动切换、实时热备,将瓦斯积聚的风险窗口从十几分钟压缩至几十秒,彻底补上了双回路极端失电场景下的安全短板,突破了传统备用电源的响应速度瓶颈;
经济价值:峰谷套利让应急电源"备而不用"的同时实现"投产即收益",叠加政府专项奖补进一步缩短投资回收期,破解了传统应急电源纯成本投入的行业痛点;
生态价值:以清洁储能替代柴油发电机,单小时减少碳排放900千克,同时可作为能源枢纽接入光伏、瓦斯发电等清洁电源,适配“双碳”目标下矿山低碳运营要求。
作为贵州首批煤矿应急储能示范项目,老洼地与仲恒煤矿的实践,恰好契合了贵州省煤矿供电安全升级的政策方向,也为全国煤矿的应急电源改造提供了"盘州样本"。随着地方专项技术规范的落地,煤矿储能应急电源的建设标准、验收流程正逐步统一,这道"第三道防线"正在从单点试点走向规模化推广。
从柴油发电机的轰鸣到储能系统的静默运行,从十几分钟的手动操作到一键切换的智能响应,盘州的煤矿正在用自己的实践证明:储能,不仅是煤矿安全的"第三道防线",更是煤炭行业走向安全、绿色、高效发展的关键一环。这份来自矿山一线的储能答卷,也为西南煤炭保供基地的安全升级与绿色转型,写下了扎实的注脚。














